连载五 | “源牌自控”为中国楼控梦想而来
2021-01-01
工业以太网解决了通信的架构,而profibus网络,则是一个具体的补充。它本身就是一种成熟而有效的企业服务总线的凯时k66的解决方案,能够为具体的部件之间提供连接整合的功能。
工业以太网
能源站采用的是西门子s400h系列的大型plc,而换热站则采用s200的plc。但这部分的数量实在是太多了,并不能一一全都并入工业以太网。于是源牌在这部分便采用了profibus网络连接,作为以太网的子级项目,汇合后再接入以太网。通常profibus网络用的是总线,rs485总线。
rs485总线
优点:造价低,连接简单。
缺点:最远通信距离只有1200米,明显不符合能源站的实际要求;其次是传输速率不高,通信容量较少。
这些缺点,无法解决项目实际问题。这时,源牌想出了一个办法。他们把光纤延长,远处则用光纤,后面再以总线相连,搭配使用。这样既解决了通信的难题,又避免了全用光纤带来的高昂成本。
源牌就网络系统布线形式进行了多番论证。
一般来说,有新型接法和手拉手接法等多种形式,如果采用新型接法布线会减少,时间也会缩短,但新型接法在profibus里,需要额外的验证。和西门子交流,发现连经验丰富、技术强悍的西门子也没有类似的经验。并且,一旦布线就没法更改,在加上设备等相关变量之后,失败风险将加大。
最终,源牌还是决定采用手拉手方式。
布线方式也好,传输材料也好,源牌都寻找到了最优解。但是凯时k66的解决方案的出现,却从来不是靠运气,而是靠实事求是的工作态度。在这样的工作态度驱动下,plc硬件控制器有了,编程的策略与落地的控制软件也有了,接下来就是连续不断的测试环节。毕竟自动化虽然有诸多理论与书桌上的部分,但最终不能在项目上落实,那么再漂亮的各种逻辑,终究是镜中之花。
经验告诉源牌,现场进行的正式调试和模拟调试是有差异的。
比如,他们曾发现,机器本身的性能和互相的配合,都会影响调试本身的效果,而这常常是模拟时展现不出来的。比如有一次实地调试时,发现制冷机震动不止,后来发现是水泵停得早了,影响到了整个制冷体系。这样大大小小的类似问题,在正式调试时不断发现,又不断被解决。
实际上,即使是令源牌人感到骄傲的通信解决办法,也在实际使用中差点让他们吃了大亏。
大学城所在的小谷围岛,是河水冲击形成的孤岛,四下空旷,每逢夏日大雨,便时常会有雷击。
小谷围岛地理形势
当源牌对光纤加总线进行一轮调试之后,表现非常良好,大家都很高兴。但是当晚两点多,突然天降大雨,在一夜轰隆声之后,大家痛心发现,网络整个都瘫痪了。300个换热站,无一例外。找来西门子的技术人员,也没有找到确切原因。这下让源牌负责这个项目的人员心里凉了半截。出现问题不可怕,怕的是找不到原因。找不到原因,就意味着没法解决问题。大家仔细分析,可能是雷击,也有可能是电子干扰。而后在另一场雷雨中, 又打坏了模块,这时大家便确认了真正的元凶。找到了原因,解决起来便容易了许多。源牌发现雷击对光纤影响很小,但对总线影响却很大。因为通信电压只有区区5伏,但是雷电却可以瞬间让它达到100伏,远远超出了它的载荷,这就是网络瘫痪的原因。于是源牌在末端加装了避雷器,并适当延长了光纤的比例。就这样,雷击问题再也没有出现。
除开这些偶发且突然的棘手情况,其实调试的难度依然很大。但他们在最初用plc进行编程的时候,就已经考虑好了:换热站的控制系统有五种类型的板换,他们就可以设定五种标准,每种标准都包括控制、计量、通信三项内容。这三项内容都做成完全标准化的东西,经过反复测试确定可行性之后,就大面积推广。
正因为是标准化的东西,大面积的推广让后期的调试速度变得非常快,一个人一天甚至可以完成15个换热站的检测,并且质量绝对有保证。
这种又好又快的成绩背后,隐含着源牌长期艰辛与不懈的探索。